分析下联轴器缺陷引起的振动故障是怎么回事
本文的研究内容是关于耦合缺陷引起的振动故障分析。它是非常实用和基础的知识。希望对您的工作和学习有所帮助。
联轴器主要用于连接多个转子,使轴系平稳,传递扭矩和轴向力等。
旋转机械中常用的联轴器有三种:齿型、半柔性和刚性。
齿轮联轴器主要用于小型装置中,允许两个转子中心之间存在偏差。
半柔性联轴器主要用于连接涡轮转子和发电机转子。可适当补偿低压缸抽真空、发电机充氢、轴承座温差引起的转子变化。
刚性联轴节主要用于大型机组。结构简单,加工方便,传递扭矩大。
刚性联轴节缺陷引起的振动故障分析
齿式和半柔性耦合可以补偿范围内转子中心的变化,而刚性耦合要求转子具有较高的同心度。刚性联轴器缺陷引起的振动主要发生在联轴器两侧的轴承上,可分为以下几种情况:
耦合偏差
当联轴器的端面与轴线中心线不垂直时,拧紧螺钉后转子会变形,轴颈会产生较大的摆动。离联轴器越远,转子晃动越大。转子偏转不仅会产生更大的激振力,还会破坏动、静间隙,造成轴承黑金或汽封处的摩擦。
联轴器开度或高度差过大导致转轴晃动过大
50MW汽轮机大修前振动较好,通过临界转速时各点振动小于80m。检修后次启动时,1号轴瓦在通过临界转速时振动高达240m,被迫开关。初步认为这是一个平衡问题。最后一级叶轮加1.3kg后,机组运行至临界转速。但在3000 r/min转速下,2号瓦振动达到105m,1号瓦振动不稳定。打开前箱检查,发现汽轮机主轴与主油泵短轴之间的联轴节晃动达0.4 mm。纠正缺陷,消除平衡后,振动正常。超临界转速下振动小于100米,恒速下振动小于30米。
125MW汽轮发电机组的励磁机通过波纹接头与发电机转子相连。检修前振动为56m,检修后振动为120m。调查发现发电机在大修期间被后轮所取代。进一步检查励磁对轮,发现前对轮晃动1.6 mm,后对轮晃动1.4 mm,励磁机轴颈跳动1.2 mm。消除缺陷后,振动明显减小。
当汽轮发电机组甩负荷后再次启动时,励磁机振动达到56m,明显大于甩负荷前。停止检查发现励磁机转子轴颈摆动为0.42 mm,而甩负荷前轴颈摆动仅为0.08 mm。在大修中,对大轴颈晃动的缺陷进行了处理。维修后机器启动时,轴承振动降至32m。
如图4-11所示,国内早期的200MW汽轮发电机组在中低压转子之间有一个跨度为4 m、壁厚为0.04 m的空心轴,也称为长轴。轴段刚度差,运行中振动大,容易造成3、4号轴承振动超标,已成为此类机组普遍存在的问题。这种机组在运行中应严格防止甩负荷、非同步并网等冲击力矩,并应尽量减少连接轴与转子轮装配后的晃动和偏差。
连接螺栓连接拧紧力不同
这种缺陷对振动的影响与联轴器相同。维护后,不建议通过调整螺栓连接的松紧度来调整转子晃动。
耦合偏心
其振动机理与偏心轮相似。当偏心度超过程度时,振动较大。
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